立井悬吊抓斗的结构改进,抓斗由板式结构改为框架站构。原抓斗为双鄂瓣抓斗(贝壳式),斗容量0.6立方米,很容易变形。为此,我们对其进行了改进:用22mm厚的65Mn钢板制做抓斗框架,在框架上焊接厚8mm的衬板,这祥加工使抓斗总重量没变,强度却增加了。原抓斗内衬6道加强筋板,易使小格内岩渣卸不干净,且加重了空载负担,而改进后抓斗内只留2道加强筋板,炮渣就可卸干净了。
使机器减轻冲击,降低负载方案。由于作业场地和作业回转方式不能改变,对该机的日常维修保养和交接班等均应在作业场地进行;为了避免连续超负荷作业,因此对抓斗进行了再次改进,在保特原抓斗锥角不变的情况下,将各立井开凿悬吊抓斗关节销与套碳化处理,来达到高耐磨性。
使机器减轻冲击,降低负载方案。由于作业场地和作业回转方式不能改变,对该机的日常维修保养和交接班等均应在作业场地进行;为了避免连续超负荷作业,因此对抓斗进行了再次改进,在保特原抓斗锥角不变的情况下,将各立井开凿悬吊抓斗关节销与套碳化处理,来达到高耐磨性。
经2年来普遍用户使用反应介绍,这么做的目的可使机器的使用寿命大大增加。
在立井开凿悬吊抓斗使用中常见的故障是是磨料磨损,根据相关数据分析可以发现在抓斗失效形式中,由于梢抽磨损而丧失工作性能的约占40%,由于斗体刃磨损而丧失工作性能的约占30%,而由于滑轮磨损及其它部件损坏而丧失工作性能的约占30%。
由此可见,提高抓斗销轴与轴套的抗磨性,提高斗体刃口抗磨性,这二者是提高抓斗使用寿命的重要途径。影响材料磨损的因素有外部因素及内部因素。外部因素有载荷、滑动速度、磨料的硬度和几何形状以及均匀受力等因素相关。内部因素有材料的化学成份、碳化物类型、显微组织等。为提高抓斗的使用寿命,要针对抓斗各磨损部位的不同情况,选用不同的耐磨材料,并辅之不同的加工工艺,从而大大提高抓斗的使用寿命。
由于立井悬吊抓斗使用频繁,加之大抓司机的操作水平有限和追求出渣效率而不顾质量维护,而造成的抓斗的故障率是很高的,机器机器,没有操作好、维护好、规范好、管理好就是淘气!!因此在日常点检过程中要加强这些部位的检查,同时也要做好这些部位的保养工作,尽量在交接班做维护保养,来延长立井悬吊抓斗的使用寿命,提高生产率。
为了不断提升我厂的产品内在质量,我厂新近购入**的设备对气缸体进行了工艺创新。提升了缸体的粗糙度到镜面级别与提高零件的硬度抗疲劳性,耐磨性耐腐蚀性和高装配性都有较大的技术提高。在当今“质量说服一切”的市场竞争中,同样的价格我们引用更精湛的技术和更高级别的材质完成节点转折,唯以质量取胜来在使设备再上一层效率。
设备简单轻便,操作、维修水平要求不高,设备成本费用省,施工组织管理简单等等优点,目前仍有大量用户采用。